Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Введение. 
История создания Гродненской ТЭЦ-2

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Становление К концу 1970 года были введены котлоагрегат № 2 и турбоагрегат № 2. Шел монтаж котлоагрегата № 3. Техническое руководство осуществлял главный инженер Е. Я. Ачкевич. Начиная с момента пуска первой очереди, большое внимание уделялось экономичности работы оборудования. Остродефицитная энергосистема Беларуси в то время вынуждала использовать весь резерв мощностей станции, что зачастую… Читать ещё >

Введение. История создания Гродненской ТЭЦ-2 (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Филиал республиканского унитарного предприятия «Гродноэнерго» — Гродненская ТЭЦ-2 осуществляет комбинированное производство электрической и тепловой энергии для нужд промышленности, населения и других потребителей г. Гродно и области.

Предприятие располагает квалифицированными инженерными кадрами электриков, технологов, специалистов по релейной защите, автоматике и связи, диспетчерскому управлению, специалистами по технико-экономическому управлению, специалистами по технико-экономическим и сметно-финансовым расчетам.

Производственная характеристика

Установленная мощность:

электрическая — 301,75 МВт тепловая энергетических котлоагрегатов — 940 Гкал/ч тепловая пиковых водогрейных котлов -380 Гкал/ч тепловая котла утилизатора -160 Гкал/ч В настоящее время на ТЭЦ-2 установлены:

  • 1 турбоагрегат типа ПТ-70−130/13 мощностью 70 МВт
  • 1 турбоагрегат типа ПТ-60−130/13 мощностью 60 МВт
  • 1 турбоагрегат типа Р-50−130/13 мощностью 50 МВт
  • 1 турбоагрегат типа ТГ 0,75 ПА/6,3 Р13/4 мощностью 0,75 МВт
  • 1 газовая турбина PG 9171E мощностью 121,7 МВт
  • 3 котлоагрегата типа БКЗ-320−140ГМ производительностью 320т/ч каждый
  • 1 котлоагрегат типа БКЗ-320−140 ГМ5 производительностью 320т/ч
  • 1 котлоагрегат типа БКЗ-320−140 ГМ8 производительностью 320т/ч
  • 1 котёл-утилизатор HRSG 206−14,1−555/28−1,5−285 производительностью 206т/ч по острому пару, 28 т/ч по пару 13 ата и 27 Гкал/ч по сетевой воде
  • 2 пиковых водогрейных котла типа ПТВМ-100 производительностью 100 Гкал/ч при работе на природном газе и 75 Гкал/ч при работе на мазуте каждый
  • 1 пиковый водогрейный котёл типа КВГМ-180−150−2 производительностью 180 Гкал/ч при работе на природном газе

Численность персонала станции на 01.01.2014 составляет 549 человек.

2. Данные о годовой выработке электроэнергии и теплоэнергии за 2009;2013 г.

Введение. История создания Гродненской ТЭЦ-2.
Введение. История создания Гродненской ТЭЦ-2.

3. Данные о расходе электроэнергии и теплоэнергии на собственные нужды за 2009;2013 г.

Введение. История создания Гродненской ТЭЦ-2.
Введение. История создания Гродненской ТЭЦ-2.

4. Данные о удельном расходе условного топлива на отпуск электроэнергии и теплоэнергии 2009;2013 г.

Введение. История создания Гродненской ТЭЦ-2.
Введение. История создания Гродненской ТЭЦ-2.

5. История создания Гродненской ТЭЦ-2.

В послевоенные годы долгое время не ставился вопрос о сооружении в Гродно мощной современной теплоэлектроцентрали. Крупные энергоёмкие промышленные предприятия в городе отсутствовали. Между тем, в конце 50-х годов прошлого столетия на окраине города началось возведение одного из крупнейших в Союзе химических предприятий — Гродненского азотнотукового завода (АТЗ). Московский проектный институт азотной промышленности (ГИАП) выдал решение осуществить электроснабжение от двух ЛЭП-220кВ «Березовская ГРЭС — Гродно», а для выработки пара предусматривалось возведение небольшой заводской блок станции.

В 1963 году АТЗ выдал свою первую продукцию. Буквально сразу же почувствовалась уязвимость схемы электроснабжения. Производственные выбросы завода вызывали интенсивное загрязнение изоляции линий и питающей подстанции «Восточная». Перекрытия изоляции на линиях подстанций 110 и 220кВ вызывали отключение мощных синхронных электродвигателей компрессоров и другого оборудования АТЗ. Восстановления технологических режимов были длительными. Остановы влекли за собой большие убытки.

Как вспоминает бывший начальник службы эксплуатации и ремонтов электрооборудования РЭУ «Гродноэнерго» З. Б. Севрюк, наши представители для изучения опыта в августе 1964 года побывали в командировке в «Донбассэнерго», где работали Горловский и Лисичанский химические комбинаты. В декабре по инициативе Гродненского Обкома КПБ состоялось представительное совещание энергетиков и руководящих работников ряда республиканских структур, большинство участников которого высказалось за сооружение в Гродно тепловой электростанции, способной обеспечить устойчивое снабжение завода электроэнергией и паром и города — теплом.

В январе 1965 года «Белглавэнерго» приняло решение о строительстве ТЭЦ мощностью 100 МВт, работающей на торфе.

В феврале была выбрана площадка и Минское отделение института «Промэнергопроект» приступило к проектированию. Через год в январе 1966 года Гродненский Облисполком дал согласие на строительство новой ТЭЦ на землях колхоза «Россия», для чего отводился участок площадью 147га. Всеми вопросами, связанными с проектированием и строительством, занимался заместитель управляющего РЭУ «Гродноэнерго» по капитальному строительству В. Н. Карпюк, назначенный 20 февраля 1966 года директором строящейся ТЭЦ.

В начале, как обычно, было много трудностей: финансовых, технических, организационных, бытовых. В решении последних большую помощь оказывал Обком КПБ и лично секретарь В. Ф. Мицкевич. Финансовая дотация была выделена Министерством химической промышленности.

В результате напряжённой работы на всех уровнях 31 августа 1970 года было завершено строительство первой очереди Гродненской ТЭЦ-2 в составе: один котлоагрегат БКЗ-320−140, один турбоагрегат ПТ-60−130/13 с генератором ТВФ-60−2 и подписан акт ввода станции в эксплуатацию.

теплоэнергия топливо котлоагрегат.

6. Становление К концу 1970 года были введены котлоагрегат № 2 и турбоагрегат № 2. Шел монтаж котлоагрегата № 3. Техническое руководство осуществлял главный инженер Е. Я. Ачкевич. Начиная с момента пуска первой очереди, большое внимание уделялось экономичности работы оборудования. Остродефицитная энергосистема Беларуси в то время вынуждала использовать весь резерв мощностей станции, что зачастую приводило к работе теплофикационных турбин по электрическому графику. Этим, в основном, и объяснялись столь высокие удельные расходы топлива на отпуск продукции. В период 1970 — 1974 г. г. они составляли в среднем 330 г у.т./кВтч и 177 кг у.т./Гкал. Ввод второй очереди в 1975 году не только дал станции экономичную турбину Р-50 и снял дефицит острого пара монтажом 4-го энергетического котла, но и позволил за счёт этого вдвое увеличить отпуск тепла с паром на производственное объединение «Азот». Кроме этого, шло постепенное увеличение тепловых нагрузок и с сетевой водой на отопление и горячее водоснабжение города. Необходимо отметить, что к 1979 году станция уже имела отпуск 2346 тыс. Гкал тепла — более чем в два раза выше уровня 1974 г., что значительно увеличило долю теплофикационной выработки электроэнергии. К 1985 году удельные расходы топлива уже составляли 202 гу .т./кВтч и 174 кг у.т./Гкал.

С 1985 года на станции начались работы по переводу котлоагрегатов на сжигание газа. Газ становится основным топливом. Эксплуатация оборудования, равно как и его экономичность, выходят на новый уровень. Однако печально известные события 1992 года, ознаменованные не только развалом страны, но и разрывом экономических связей предприятий Республики, их рынков сбыта продукции и т. д., не позволили достичь какихлибо значимых результатов в экономичности станции.

Достаточно сказать, что уже в 1993 году отпуск тепла с паром был снижен на 40%. При этом динамика снижения длилась вплоть до 2003 года и составила 70% уменьшения отпуска тепла. Поэтому основным достижением в указанный период явилось сохранение уровня эффективности работы станции.

7. Этапы расширения станции Первая очередь 1970;1973гг.: котлоагрегаты БКЗ-320−140ГМ ст.№ 1−3; турбоагрегаты ПТ-60−130/13−1,2 ст.№ 1 и 2; водогрейные котлы ПТВМ-100 ст.№ 1 и 2; установленная мощность 120 МВт.

Вторая очередь 1975;1979гг.: котлоагрегат БКЗ-320−140ГМ5 ст.№ 4; турбоагрегат Р-50−130/13 ст.№ 3; водогрейный котел ПТВМ-100 ст.№ 3; установленная мощность 170 МВт. Третья очередь 1985;1992гг.: котлоагрегат БКЗ-320−140ГМ8 ст.№ 5; водогрейный котел КВГМ-180 ст.№ 4; установленная мощность 170 МВт. В результате реконструкции 2007 г. электрическая мощность турбоагрегата ст.№ 1 увеличилась до 70 МВт. Установленная мощность станции 180,75 МВт.

8. Внедрение ГТУ на ТЭЦ-2.

На Гродненской ТЭЦ-2 в сентябре 2013 года была завершена масштабная реконструкция с внедрением современной газотурбинной установки (ГТУ) электрической мощностью 121,7 МВт. Новая ГТУ работает успешно и на 01.07.2014 года уже выработала 652,5 млн. кВтч электроэнергии.

Разработанная и выполненная схема подключения ГТУ к действующим тепловой и электрической схемам Гродненской ТЭЦ-2 отличается технической оригинальностью и не имеет аналогов в странах СНГ и дальнего зарубежья. Основная особенность упомянутой схемы — это отказ от установки дополнительной паровой турбины и генератора в блок с ГТУ. Применена оригинальная схема соединения газотурбинной установки со вспомогательным оборудованием и котла-утилизатора с общестанционными схемами существующей ТЭЦ по потокам топливного газа, охлаждающей воды, пара, сетевой воды, питательной воды, химобессоленной воды, подачи энергии на собственные нужды.

Такая схема подключения позволила удешевить проект и при этом сохранить гибкость и эффективность использования ГТУ. Авторы разработки: главный инженер РУП «Гродноэнерго» Шмаков Ю. А., директор Гродненской ТЭЦ-2 Сумич А. И., и заместитель директора по капитальному строительству Гродненской ТЭЦ-2 Кайко Н.В.

Национальный центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь выдал РУП «Гродноэнерго» патент, зарегистрированный в Государственном реестре полезных моделей под № 10 169, на признание разработки «Теплоэлектроцентраль высокого давления с газотурбинной установкой».

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой